久研轴承科技(安徽)有限公司

双螺旋分级机底部轴承体的改进

2013-12-26

朱岳新
(新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿,富蕴 836107)
  摘 要:论述了新鑫矿业股份有限公司铜镍矿选矿车间在磨矿作业中,双螺旋分级机的底部轴承体经常损坏,经过对底部轴承体结构的改进,不但维修工作量显著减少,而且操作方便,运行可靠。
  关键词:双螺旋分级机;底部轴承体;胶木轴套
  0 前言
  铜镍矿选矿车间的双螺旋分级机底部轴承体,工作时一直浸泡在矿浆里。因为它是旋转部件,一旦矿浆进入底部轴承体,将使轴承、密封件及机轴锈蚀、磨损导致报废,必须更换,操作十分困难并且造成很大的浪费。每套底部轴承体Z多用1~2 月,Z短的只用了15d。每周操作人员都要往轴承体里注入黄油,每次添加黄油4kg,注入黄油的目的一是给轴承润滑,二是起密封作用。
  1 原因分析
  根据现场调查,双螺旋分级机底部轴承体在矿浆中工作,矿浆在轴和密封迷宫室之间长时间摩擦,使密封迷宫室内径增大,轴的外径变小,Z终出现间隙,矿浆通过迷宫室进入轴承处,轴承里进入矿浆,致使轴承磨坏,造成总成报废,必须停机更换底部轴承体。
  2 改进措施
  将双螺旋分级机的底部轴承体全部换掉,去掉密封迷宫室、轴承、轴承座及压盖。更换用胶木做的轴套,轴承座和一根用旧轴改造的轴。由于胶木轴套的强度低,因此在胶木轴套外制做了一个钢板焊接的轴承座。
  我们利用旧轴进行加工改造,见图1,图2。
 
  从图1,图2可以看出,改造前的Z大直径是Ø145mm,改造后的Z大直径是Ø135mm,根据安装位置要求,原来装轴承的地方改用胶木轴套,加工精度降低,改进后不但节约了材料,还降低了加工费用。
  用胶木制作的轴套代替原轴承,如图3所示。
 
  3 使用效果
  通过对双螺旋分级机底部轴承体实施改造后,从2007年7月使用至今,效果很好。
  (1)基本解决了底部轴承经常损坏的问题,从原先的1~2个月更换一套轴承,到现在是三四个月只更换一次胶木轴套。 
  (2)降低了维修人员的劳动强度,原来组装一套底部轴承体,需要四五个人一天的时间,更换则还需要半天的时间。经过改进, 我们根据胶木板的厚度,现场设计组装起来胶木轴套,只需把胶木轴套敲打出来,更换一个新的即可,两人半个小时就组装完毕,更换只需20min,也没有出现过被迫停车的情况,更换时间可以安排在计划性检修时间里,提高了磨矿系统的工作效率和设备的运转率。
  (3)原来每个星期操作工都要给底部轴承体添加黄油,每星期至少加4kg黄油。现在把轴承换成了胶木轴套也就不需再添加黄油了。 
  (
4)节约了人、财、物和时间,有效的降低了员工的劳动强度。 
  (5)降低了成本,提高了设备运转率。 
  4 经济效益
  虽然投入了一定的资金进行改造,但轴承座属于一次性投资,胶木轴套虽属于消耗件,但价格非常便宜。根据近两年的使用,受益确实很大,不但降低了成本,而且大大降低了操作人员的劳动强度,依据实际工作情况来看,仅这一项每年将节约运行成本5万多元,为车间完成生产任务起到了关键作用。

来源:《新疆有色金属》第3期