久研轴承科技(安徽)有限公司

CW6163车床B型主轴的修复

2013-08-29

李华林
胜利石油管理局总机械厂,257000)
  一台天津第五机床厂生产的CW6163普通车床(1984年出厂),2000年3月,操作者用该车床车削工件时,发现工件圆柱表面带波纹。现场进行分析诊断,发现该车床在车削工件圆柱面时,有一定的径向跳动,所以加工出的工件圆柱表面有波纹。用手轻摸B型主轴法兰盘,可以感觉有轻微径向跳动,根据这一情况判断可能是B型主轴上某一轴承与主轴的配合出了问题。停机后打开床头箱,发现B型主轴Ø120.25处(锥度1:12)与左端轴承(3182124)配合松动,轴承跑内圆,主轴与轴承结合处已经严重损伤。
  针对这一问题,经过仔细分析,反复思考,并查阅有关资料和图册,得出如下结论:如果购买新的B型主轴,需资金约一万元;通过对主轴进行修复可节约资金。修复的具体办法是对主轴损伤部位按原锥度进行磨削,直至达到图纸粗糙度要求,然后对该部位进行镀铬处理,尺寸比图纸大0.20毫米,Z后再对该部位进行磨削,直至达到图纸要求(磨削方法如图所示)。具体修复过程如下:

图1 料舱进口处管线布置图
  (a)工装准备:由于B型主轴为空心,磨削时无法装夹,所以先在普通车床上加工大、小圆堵头各一件。大堵头按主轴大头内孔尺寸及斜度加工配合外圆柱,小堵头按主轴小头内孔尺寸及斜度加工配合外圆柱。堵头与轴内孔均采用过盈配合,装配在一起,堵头远轴端圆面预留顶尖孔(中心孔)。
  (b)找正顶尖孔:将B型主轴装夹在CW6163普通车床上,大头装夹在三爪卡盘上,小头装夹在中心架上,在尾座上装一活顶尖。开动车床,使主轴慢速转动,用尾座上的活顶尖顶住主轴小头的顶尖孔,利用中心架的自动找正中心功能找正主轴中心。然后正尾座上装上中心钻,重新钻出与主轴同心的小头顶尖孔。采取同样方法,钻出主轴大头的顶尖孔。这样可保证主轴在磨削时同心度误差不大于0.01毫米。
  (c)磨削损伤部位:将主轴装夹在MQ1350A外圆磨床上,采用双死顶尖顶住主轴两端顶尖孔,对损伤部位进行磨削。按图纸锥度1:12并利用轴承进行校正,调整磨削角度进行磨削,直到该锥面磨平并达到图纸要求的粗糙度Ra0.4。这时主轴1:12锥面处小头尺寸为120.05毫米,比图纸尺寸小0.2毫米。
  (d)镀铬处理:对主轴重新磨削的部位进行镀铬处理,镀层厚度0.4毫米,比图纸要求尺寸大0.2毫米,留作Z后磨削余量。
  (e)磨削修复完成:对镀铬处理后的主轴镀铬部位进行重新磨削修复,直至达到图纸要求的尺寸和粗糙度为止。
  修复完成后,将该B型主轴重新装配在原来的车床上,该车床运转正常,精度达到2级,满足工艺要求。
  经过两年的运转,精度基本没有下降,说明修复效果良好。
来源:《现代机械》2003年02期