久研轴承科技(安徽)有限公司

掘进机回转支承座结构及工艺方法改进

2016-01-19

王玉琦
(石家庄煤矿机械有限责任公司加一车间,石家庄,050031)
  摘 要:由于市场严峻,煤机企业面临挑战。要想提高效益,使企业正常发展,就必须从产品上下功夫,降低成本。本文举例说明了“掘进机回转支承座结构及工艺方法改进”,讲解了如何降低成本。
  关键词:降本增效;回转支承座;效益
  0 引言
  降低成本、增加效益对公司持续健康发展具有重要的现实意义。尤其目前随着我国经济以及能源形势方面来看,以煤为产业的相关企业均受到严重影响,面临严峻的形势。
  但马克思主义哲学告诉我们“任何事物都是存在矛盾的对立方面,而矛盾的两方面是相辅相成,缺一不可的”。严峻的形势一方面给我们企业带来了冲击,另一方面却给我们的企业提供一个自我完善的契机。在此期间,只要我们能不断提高产品质量,降低成本、提高效益,企业还是可以立于不败之地。
  掘进机目前是本公司主打产品,随着近年来好多企业涉足掘进机,导致这一产品利润及市场占有率越来越低。怎么能提高市场占有率,提高利润?作为技术工艺人员,我们就应该从结构及加工方面降低成本。
  回转支撑座是各种型号掘进机本体上关键组成部分。以前设计方案为两个单件(圆环和支承座)加工后组焊而成,工艺流程较繁琐。首先圆环就需要原材料钢板、下料、铆焊、机加工等工序,支承座也需要加工面,待两种单件加工后还需要进行组焊打磨。另外中间还涉及到运输、管理等手续,整个过程下来成本很高。
  经过我们分析并改进后,将回转支承座铸为一体。这样不仅省去了整个圆环的机加工以及铆焊内容,更是减少了中间周转环节,使生产成本大大降低。
  1 改进前工艺路线分析
  工艺方法分为三部分:①大圆环部分:气割下料(割出四段圆弧料)→组对整修(将四段圆弧组对成圆)→焊(将四段单独的料焊成圆环)→物流(入毛料库)→车→物流(入零件库)。②回转支承座部分:铸钢→物流(入毛料库)→车→划线→铣→钳→物流(入零件库)。③组焊。
  2 改进后工艺路线分析
  工艺方法只有一步:回转支承座部分:铸钢→物流(入毛料库)→车→划线→铣→钳→物流(入零件库)。
  3 成本分析
  ①圆环的成本:原料2112元,铆焊加工费用89元,机加工费用200元;总计:2401元。
  ②改进前回转支承座成本:毛料7875元,机加工费用446.4元;总计:8321.4元。
  ③圆环与支承座组焊时成本:
  焊材100元,气、电费50元,人工费:300元。
  总计:450元。
  ④改进前其它成本:500元(主要包括设计、图纸、生产管理、运输、物管等方面)。
  ⑤改进后圆环与支承座同时铸成时成本:毛料8158元,加工费用447元;总计:8605元。
  4 经济效益分析
  改进前-改进后=①+②+③+④-⑤=2401+8321.4+450+500-8605=11672.4-8605=3067.4(元)
  通过以上分析,我们可以看出:①改进结构后,将单件组焊改为直接铸成,减少了物流环节,缩短产品配套时间;②改进结构后,环改为铸件后,由Q345钢板改为铸钢,原材料成本降低,同时减少了圆环的加工、铆焊程序,降低了制造成本。
  在实际生产过程中,圆环在铆焊时易变形,会给加工找正带来困难,不利于质量控制。另外圆环属于薄壁环类零件,其本身的结构在加工中也有很高的危险性。所以通过这次改进后,不仅降低了成本、提高了产品质量,更是减少了安全隐患,保证了工人们的身心健康。
  另外,结构改进后减少了加工、铆焊过程,进而减少了有害气体排放,有利于环境保护,社会效益显著。
  5 结语
  降本增效,是一个古老而永恒的话题,承载着企业的发展与兴衰。在当前严峻的市场形势下,需要我们人人降本增效。唯有人人降本增效,战胜市场挑战,企业才可以做大做强。
  参考文献:
  [1]张肇伟,张军,冯钦,王昉,张相瑞,沈鲲鹏,李红彪,张庆伟,胡俊,高博.一种旋挖钻机[P].中国专利:CN2895699,2007-05-02.
  [2]张军.潜孔钻操作台旋转支架[P].中国专利:CN202007632U,2011-10-12.
  [3]张久利,王玉江,王国恩.无绷绳修井机用回转支撑[P].中国专利:CN202012294U,2011-10-19.
来源:《价值工程》2014年11期