久研轴承科技(安徽)有限公司

汽轮机油挡渗漏油的原因及防范措施

2015-12-30

——由#1机七瓦漏油引发出对油挡漏油的认识
  在火电厂中,为了防止汽轮机轴承室内的润滑油向外渗漏,保持动静部分的严密性,现在一般均采用油挡密封。油挡是由内外两组油封齿和回油槽组成,每组油挡齿有2~4道铜板条或铝板条镶嵌在油挡体上,其作用是阻止轴承室内的润滑油外漏和外界蒸汽进入。该油挡用装配槽或螺丝固定的方式安装在轴承室的轴向两端。
  目前,尽管每次大小修都严格按照《汽轮机检修工艺和质量标准》要求把油挡间隙调整到规定范围(左右侧:0.15~0.2mm;下部:0.05~0.10mm;上部:0.20~0.25mm)。但机组运行一段时间后,油挡还会出现渗漏油的现象。这一方面污染周围环境,另一方面甩漏到高温管道的保温上会发生冒烟、着火和烧毁邻近的保护电缆等不安全现象,威胁机组的正常运行,严重时甚至可导致被迫停机。所以,汽轮机油挡渗漏油已成为影响火电厂安全和文明生产的“老大难”问题。
  一、汽轮机油档漏油原因分析:
  1、油挡间隙调整不合适。
  2、局部回油管路布置不合理,使得回油不顺畅,轴承室形成微负压受阻,轴瓦泄油失稳沿轴经过油挡间隙向外渗漏。
  3、联轴器高速旋转产生的鼓风破坏轴承室的微负压状态,导致轴承室内压力大于外界压力,容易发生油挡漏油。
  4、在运行中,发电机转子上的风叶产生的抽吸足以将轴承室内的油烟引出,集聚成油滴,在离心力的作用下甩漏到外边。
  5、汽轮机非稳态转速时,转子旋转的轨迹是非圆形的,造成轴与油挡齿发生碰磨,油挡间隙破坏性增大,出现严重的渗漏油。
  6、轴承腔室排汽孔堵。
  7、排油烟风机功率不足或安装不合理。
  二、油档漏油防范措施:
  1、提高对油挡渗漏油危害性的认识。油挡渗漏油易引发冒烟、着火和烧毁邻近保护电缆等的不安全现象,应引起我们的高度重视。应认真落实“汽机油系统防火”要求,重点部位重点防范,消除设备隐患,以便防患于未然,杜绝事故扩大;实行安全生产责任追究制,确保电力生产的安全和稳定。
  2、加强设备的定期巡视和日常清查,定期对油挡进行安全巡视和日常清理及检查,主要包括:油挡立面、高温管道上的保温、邻近的保护电缆和励磁机碳刷是否有油污,一旦发现渗漏油要及时消除,一时不能解决的要制定方案及防范措施;如果因油挡渗漏油发生冒烟着火,应立即组织人员扑灭并设专人实行24h监护,防止着火点死灰复燃和事故的扩大,同时认真做到“四不放过”,严禁隐瞒不报的渎职行为。
  3、通过技术改造完善设备的可靠性。
  3.1选择高效的排烟风机,提高轴承室的负压,通常轴承室的负压控制在49.5~98Pa。
  3.2调整回油母管的下斜角度,适当增加管道直径,使轴瓦泄油顺畅地回到主油箱或密封油箱。
  3.3在联轴器上加装罩子来降低鼓风对轴瓦泄油的干扰,保持轴承室微负压相对稳定的状态。
  3.4距发电机较近的轴承室上加装排油烟管,把它接至排烟风机入口前,减少抽吸对轴承室微负压的影响。
  3.5使用新型的无渗漏浮动式油挡代替传统油挡,可有效地控制轴承室内的润滑油向外渗漏。
  三、#1机七瓦油档漏油分析
  我厂#1机七瓦轴承室内是发电机转子与励磁机短轴连接的地方,两转子由齿形联轴器相连接,七瓦进油管一路油供轴承一路油供联轴器。七瓦油档在利用停机的机会中曾对油挡进行了调整与检查,油挡间隙在范围内回油口无堵塞。机组起机后漏油现象仍然存在,经过分析原因如下:
  1、#1机七瓦轴承室七瓦进油与联轴器进油量大,造成轴承室回油不畅致使油挡漏油。
  2、#1机七瓦轴承室未建立微负压。七瓦轴承室无专门连接的排油烟管,七瓦轴承室微负压主要依靠回油通往主油箱管路形成,主油箱如果达不到一定负压轴承室微负压就无法建立。
  3、#1机七瓦轴承室回油管路口径小。
  四、七瓦油挡处理:
  1、调整七瓦进油量,利用停机机会调整齿形联轴器供油管。
  2、给七瓦轴承室加装排油烟管或提高主油箱负压。
  3、更换七瓦轴承室回油管道。