久研轴承科技(安徽)有限公司

活塞内圆磨主轴脱磁异常分析及维修

2015-12-16

  现状:主轴吸磁后再进行脱磁时,主轴残留剩磁导致工件取不出来,用人手比较费劲地才把活塞工件从主轴卡盘上拔出。
  工作原理:当电磁卡盘吸紧工件时,通过对主轴吸磁线圈加以一定直流电压30~35V的电流,线圈产生定向不变的磁场力,再通过导磁性能高的主轴,把工件牢固地吸在主轴上,当卡盘放松工件时,在很短的时间内通过电磁接触器切换线圈直流电压的极性后,把主轴上的余磁去除掉,工件轻轻地从主轴上脱落下来。
  故障原因分析:
  1、通过主轴线圈的反极性直流电压的时间太长或太短,即是脱磁时间,过短时磁通量不足,导致脱磁不良;过长时间导致反向充磁。
  2、通过主轴线圈的反向极性直流电压不足,由于线圈保护双向二极管损坏变成单向二极管时,导致反向极性的直流电压直接加在保护双向二极管上,使二极管导通,这样加在主轴线圈的电压不足,导致脱磁不了。又因为脱磁时间很短,电流不大不会引起断路器跳闸,如果把直流电压调高,加在二极管上电压就增大,电流也会增大,当超过断路器的电流时断路器就会跳闸。
  3、脱磁接触器触点不良,因为经常通断会引起接触器触点氧化接触电阻增大,触点电阻越大分压越大,导致线圈电压降低,电压不足导致脱磁不良。
  4、主轴材料不良,导致主轴残留有余磁,导致脱磁不良。
  处理脱磁不良建议方法:
  1、检查整流器前级接触器和后级接触器的触点是否接触不良,有无产生接触电阻。检查更换接触器。
  2、检查主轴线圈电阻是否正常,电阻约35Ω,检查线圈是否对地,对地电阻大于2MΩ。检查更换主轴线圈。
  3、把线圈电线拆卸,通电检查整流器输出直流电压是否约30V,电压不足可以调整自耦变压器加大电压。然后接回线圈电线通电检查线圈的电压是否也是30V。检查线路是否接线不良。
  4、进行脱磁操作,检查线圈负电压有无变化,如果没有负电压,拆卸保护二极管后再检查有没有负电压。检查更换保护二极管。
  5、检查脱磁时间参数是否设定异常。重新设定脱磁时间0.20s~0.30s之间。
  后续处理:
  1、把主轴线圈整流器前级接触器更换成固态接触器是否有效果。这样会加快整流器输入电压的时间,使加在主轴线圈电压在脱磁时可能有足够的时间。但是要验证才可以下结论。
  2、更换主轴材质。