久研轴承科技(安徽)有限公司

棒材轧钢线立轧减速机轴承损坏原因分析及改进

2013-06-09

韩新胜
河北敬业集团轧钢厂)
  摘 要:通过对棒材轧钢线立轧减速机伞齿轴轴承的改进,杜绝了减速机轴承经常损坏现象,大大减少了事故的发生,提高了设 备作业率。
  关键词:立轧减速机;轴承;改进
  
1 存在的问题及分析
  棒材轧钢线立轧减速机经常出现高速轴轴承损坏的现象,而且均为伞齿端轴承保持架损坏,此位置轴承一般为双列调心滚子轴承。轴承损坏时均为同一列保持架损坏,但润滑油正常,滚动体完好,滚动体与轴承内外圈均无灼烧痕迹。初步分析为轴承质量问题,认为保持架强度不够,因为隔离滚子的保持架在与环形圈的连接处发生断裂(钢保持架)。将此类轴承更换为铜保持架轴承,同样情况又再次发生。现场情况表明,因为铜保持架比钢保持架体积大,能看到明显的保持架磨损状况,隔离滚子的保持架与环形圈的连接处受滚动体的冲击、磨损,Z后发生断裂,痕迹非常清晰。
  轴承正常使用时,保持架不应该受力,根据保持架损坏情况,实际使用过程中保持架确实受到了外力。分析认为,两锥齿轮在啮合传动时,产生了力F(图1),F力分解为F1、F2,F1作用在锥齿轮轴轴向,又传递到轴承右列滚动体上,由于双列调心滚子轴承比锥轴另一端的圆锥滚子轴承游隙小,所以该轴承首先受到轴向力的冲击,通过滚动体又对保持架产生了冲击与磨损。尤其在轧制咬钢时,减速机所受负荷较大,齿轮产生的轴向冲击力非常大,作用到轴承上后便对保持架产生了强大冲击力,反复作用后造成了保持架出现断裂、磨损,以致损坏。
  2 改进及效果
  根据上述分析,经过深入研究,决定将原双列调心滚子轴承改为NU系列圆柱滚子轴承(图2),使该位置伞齿端轴承不再轴向受力,由另一端的圆锥滚子轴承承受,由此大大改变了伞齿
端轴承受力负荷状态。改用NU系列轴承后,减速机未再发生轴承损坏,减速机的运转率大大提高,使用效果良好。随后,对所有存在类似问题的减速机进行了全面整改,杜绝了此类问题的发生,设备作业率得到了大幅提高。

来源:《设备管理与维修》2011年S1期